改善套管钢冶炼过程浸入式水口的堵塞

石油套管钢37Mn5为铝镇静钢,生成的脱氧产物Al2O3是高熔点的固相,除部分上浮外,大部分残留在钢水中,中间包水口处堵塞或结瘤现象时有发生。钢厂以转炉流程生产石油套管钢,冶炼工艺路线为:2000m3高炉—100t复吹转炉—100tLF精炼炉(喂丝)—六机六流连铸机(圆坯)。转炉实行高拉碳操作,出钢采用挡渣球挡渣,采用铝强制脱氧。LF精炼过程控制钢中铝含量,并进行钢水钙处理。

通过跟踪现场实际生产,并从堵塞水口取样分析发现,水口堵塞物中Al2O3含量高达60%~75%,造成水口堵塞的主要原因即为钢中Al2O3含量过高。理论计算的结果和实际研究表明,在1570℃、[Al]s含量约为0.025%情况下,应保证w[Ca]/w[Al]s高于0.09,即钙含量高于22×10-6,并严格控制硫含量低于0.008%,才能将Al2O3夹杂有效变性为C12A7。对原钙处理工艺进行优化,提高Ca-Si线的喂入量,由原有的120m(13mm)增至300m,以提高参与夹杂物变性的钙含量。经优化钙处理操作,钢水钙含量提高至25×10-6~40×10-6,钢中大部分脆性Al2O3已转化为低熔点的塑性C12A7,利于去除,连铸生产顺行,连浇炉数由3~4炉提高至大于8炉。


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